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编程问答

电磁直立——03

發(fā)布時間:2023/12/31 编程问答 27 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 电磁直立——03 小編覺得挺不錯的,現(xiàn)在分享給大家,幫大家做個參考.

30/4? 看了華僑車友的轉(zhuǎn)向代碼和視頻后分析,發(fā)現(xiàn)其對轉(zhuǎn)向差比和進行了限幅,同時用差比和的現(xiàn)值和前值比對進行增量限制,個人認為能有效解決轉(zhuǎn)向過沖,最終目標是轉(zhuǎn)向時能在高速下平滑流暢地過去。同時應(yīng)先把根值法去了用三電感法 個人認為先把轉(zhuǎn)向環(huán)優(yōu)化,過彎減速較不重要,原來根值法和三電感融和之后轉(zhuǎn)向環(huán)變得很差,現(xiàn)在雙電感好多了

其過彎邏輯沒法模仿,但其輸出是用的直接控制PWM輸出來強行入環(huán) 。我接下來測試的方式:(1)豎直電感差比和法 1/5 ?? 今天我花了一上午,同樣的程序和參數(shù),結(jié)果跑起來就大擺,一直往右轉(zhuǎn),以為是輪胎,搞了一上午輪胎,然后沒有電磁線時右輪瘋轉(zhuǎn)而左輪不動,以為是程序問題,下午去賽場跑了后又沒問題,但還是往右轉(zhuǎn),我一直以為是右輪摩擦大,浩哥過十字時往右大轉(zhuǎn)而出賽道,其發(fā)現(xiàn)過十字時右邊電感明顯是左邊的兩倍才造成,通過觀察波形,發(fā)現(xiàn)最左右電感垂直時值正常,而平行于導(dǎo)線時居然值很大且兩遍差值較大,后來發(fā)現(xiàn)是由于增加的垂直電感與左右平行電感相接觸而對其造成影響,把接觸分開就解決了。

2/5今天上午調(diào)了半小時,把PWM變化率和最大最小進行了限幅后發(fā)現(xiàn)效果反而不好,車大抖動。下午調(diào)了45分鐘發(fā)現(xiàn)車跑到一半就停,增加角度和速度都毫無用處,跑步時都一直沒想明白,后來發(fā)現(xiàn)是把速度環(huán)屏蔽了,看來以后有問題得先從最簡單的地方想,但現(xiàn)在把平衡角度調(diào)到14°并給100的速度還是走到一半就停,且每次發(fā)車時傾角都很大,然后速度給到150,角度14.5°時過蛇形彎倒地,我現(xiàn)在猜測還是因為速度控制和角度控制之間,乃至轉(zhuǎn)向環(huán)之間出了問題,轉(zhuǎn)向環(huán)D減小了后車不太抖了,但電壓降低后反而要增加轉(zhuǎn)向環(huán)D,但跑起來時發(fā)現(xiàn)一直有低頭抬頭的傾向而對轉(zhuǎn)向環(huán)造成影響,個人認為直立環(huán)還不夠硬。 由于時間有限,我得吸取浩哥方法:(1)直立環(huán)——速度環(huán)海南大學(xué)串級,(2)轉(zhuǎn)向環(huán)對差比和限幅,可以考慮不使用陀螺儀。(3)PWM輸出我是對左右輪變化和最大進行限幅,發(fā)現(xiàn)大抖,而且還要采集過彎值很不精確。浩哥是對差值進行限幅,并且我轉(zhuǎn)向環(huán)輸出很離譜,本不應(yīng)該超過500,明天再觀察,同時對轉(zhuǎn)向環(huán)進行點剎而不限制差比和也可嘗試

3/5? 由于時間有限,現(xiàn)在必須換浩哥方案,但抑制不住調(diào)三級串級:(1) 4/5 ? 今天花了大把時間調(diào)三環(huán),一直不知道問題所在,經(jīng)過3個小時的奮斗,最終確定是因為速度環(huán)和轉(zhuǎn)向環(huán)的控制周期沒有修改,轉(zhuǎn)向環(huán)輸出不是十份而是二份,結(jié)果過彎過沖,速度環(huán)也是分配到10份而不是50份,結(jié)果跑著就倒地,修改為10ms轉(zhuǎn)向和50ms速度控制后全程還好,就是長直道過彎往外飄到路肩,轉(zhuǎn)向環(huán)還是不夠流暢,且有過沖造成甩尾。可以試試:增大控制周期,轉(zhuǎn)向環(huán)從10ms——>15ms,增大轉(zhuǎn)向P和D,如果不行則最后試試點剎,今天因為太多問題無法檢測點剎,可是試試零占空比或改控制周期,同時大部分時間放在圓環(huán)

2018年5月5日

8:43

水平電感:

直線上:(fLeft+fRight)/2.0=330;

環(huán)島中央:fLeft=545,? fRight=548,(fLeft+fRight)/2.0=546?? 經(jīng)過數(shù)據(jù)分析可知,通過左右電感來丟直線不可行

?

垂直電感:

?? 直線上:fLeft=2,fRight=0;(fLeft+fRight)/2.0=1;

環(huán)島中央:fLeft=21,fRight=54,(fLeft+fRight)/2.0=37;

水平電感過一般類似環(huán)島一樣弧度的右轉(zhuǎn)彎道時fLeft=260,fRight=280,便有向右拐的趨勢

?

垂直電感進環(huán)島:無法自動進入,但人為能夠輕松掰動,且進入環(huán)島后大幅擺動而倒下。針對此現(xiàn)象我的檢測方法為:

1. 只用垂直電感過普通圓環(huán)來檢測過環(huán)效果,以確定差比和是否要進行補償 2.大幅擺動是因為轉(zhuǎn)向環(huán)控制和圓環(huán)控制之間存在某種與控制周期有關(guān)的沖突, 3.垂直電感如環(huán)島的缺點在于:如果去除中間電感的判斷,會出現(xiàn)誤判,從出口處入環(huán),顯然要想辦法把這個調(diào)好 ?? 4.垂直電感缺點在于入環(huán)后差比和幾乎為0故必須得想辦法切回垂直電感

固定打角法:打角到不會回到直線后自由巡線。歸一化的目的:

6/5 ? 夢寐以求的中間電感差值法出現(xiàn)了問題:(1)主控剛開啟,且中間電感未超過900,但Up_Flag=1,經(jīng)查詢靜態(tài)局部變量掉電后開啟需要重新定義,應(yīng)該是沒錯,暫且不管他,再去想辦法驗證一下其他問題:在nCenter<900的時候為何Up_Flag==1?猜測剛上電瞬間nCenter>900,只是肉眼觀察不到,經(jīng)驗證靜態(tài)局部變量即使我初始化為0它還是1。經(jīng)發(fā)現(xiàn)uint8即char類型在IAR中不能作為flag來判斷,即使初始化為0,但判斷的時候是非零,而ASCII里是NULL,實際上不適用于此。浩哥的固定打角法,浩哥必然在想辦法克制50到100之間的問題,它又不傻,但是這種調(diào)參需要車本身沒有太多機械改變,不然是適應(yīng)不了的,而我的方法能克服高速情況嗎?很難說,但我覺得浩哥更加難以克服,至少目前不覺得比我好,理想很豐滿,但現(xiàn)實當頭一棒,為何電感過切點后左邊值比右邊大且右邊為0,最大的問題并不在程序而是機械

7/5? 校賽在即,電感已不是最主要解決的問題,算法才是關(guān)鍵,想用中間電感與左右的差比和,可你必須解決如昨天一樣的大擺倒地,暫時不想思考他,因為那種方法進入深度無法確定 打角:

? ?? 丟直線:問題在于如何解決過環(huán)島時直線單獨的電感值<——擬合出某電感與距離的函數(shù)<——檢測出高度

8/5 先總結(jié)一下昨晚調(diào)三環(huán)的經(jīng)驗,大灣沖出去是因為轉(zhuǎn)向環(huán)P不夠,跑動時抖動是因為D不夠,然而P大D大時過彎緩慢,故PD都要合適,加了不延時的點剎后效果不錯,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)向環(huán)差比和限幅有點太小,應(yīng)大一點。對于環(huán)島,想用k=f(speed)顯然是做不到的,脈沖跳變太大,沒法弄,暫時碰到死路了。現(xiàn)在過環(huán)島特別不穩(wěn)定,大擺,估計是轉(zhuǎn)向環(huán)參數(shù)還得調(diào) 垂直電感差比和證明是可以用,只要不會在切點提前預(yù)判,就不會大擺,現(xiàn)在的題是速度適應(yīng)不強,甚至出環(huán)后不執(zhí)行進環(huán)程序,目前進環(huán)后抖動的效果小了,已經(jīng)在可用范圍。

(1)速度適應(yīng):先調(diào)參數(shù),現(xiàn)在可能是過彎參數(shù)不夠強 (2)出環(huán)后不入環(huán)是因為中間電感問題,增加左右電感作為判斷或者把中間電感閾值降低

?

11/5 現(xiàn)在轉(zhuǎn)向環(huán)怎么調(diào)節(jié)都調(diào)節(jié)不好,目前感覺回復(fù)遠不夠快,難受,感覺怎么調(diào)轉(zhuǎn)向環(huán),偏差微分從100~-100,一點都沒有切內(nèi)環(huán),感覺毫無效果。(1)現(xiàn)在把直立角度從8.5改到10.5后速度收不住,改回9.5好多了,但速度原來100時反而慢,給20反而快?(2)轉(zhuǎn)向環(huán)增大P試試從3600——>3900,顯然出現(xiàn)過沖,但依然會輪出跑道,通過把平衡角度從9.5——>9.0,效果不錯,暫時不調(diào),等著問浩哥。 我現(xiàn)在環(huán)島的主要問題就在中間電感,該閾值難以設(shè)定,經(jīng)常要改,我速度環(huán)控制不住,與陀螺儀多少有關(guān)。

為何把中間電感放車底盤就好:(1)速度快了過切點時無法打角后還會回來。經(jīng)檢驗即使不清垂直電感差比和標志位,高速時還是不能進入,即已經(jīng)開始打角了,但是已經(jīng)錯過了打角最佳位置,也許可以提前打角試試。 目前碰到了瓶頸,大概平常給80目標速度是進環(huán)極限速度,一旦超過,便會沖過打角點,我目前所能做的是增大參數(shù),速度環(huán)增大P(0.05——>0.1,越大越快)后效果顯著,速度控制相對較好,但長直道還是太快,故環(huán)島幾乎很難進,尤其是小環(huán)島。需要:(1)降低速度(2)增大打角P(3)稍微提前預(yù)判
現(xiàn)在重點在于寫出環(huán)程序:感覺對中間電感進行歸一化只是把誤差縮小,起不到什么作用。采集中間電感最大值后,對該閾值進行判斷。。。。有點涼涼。我的目標就是要對每進一次環(huán)島進行記錄,我的切入點就是出環(huán)島時不進入,但下一個環(huán)島繼續(xù)進入 12/5 今天卡在出環(huán)島算法不會寫,我想讓左右(左或右)電感值過環(huán)島的某個瞬間若等于某值,實際上就我目前來看,任何簡單的標志位都無法讓其出環(huán),出環(huán)一定要用與傳感器有關(guān)的方法。現(xiàn)在用ESP來實現(xiàn)高速入環(huán),對于左圓環(huán),切點前差比和=0.3,可以>0.45用左ESP,而右環(huán)島,切點前差比和=0.3,可以<-0.2,效果好像看不出來,至少沒有看到副作用就是,由于改程序給取消了,發(fā)現(xiàn)效果一般,可能有副作用或沒調(diào)好

PWM限幅在200以下時進環(huán)島會倒,故限幅在200,目前最大問題是轉(zhuǎn)向環(huán)不好,其實速度控制已經(jīng)不太差了,這速度能過環(huán)島。 13/5 五天內(nèi)要解決:(1)長直道轉(zhuǎn)向出輪,盡量弄好轉(zhuǎn)向環(huán),退而求其次便是控速(2)環(huán)島能否進三環(huán)(3)打角能否流暢,適應(yīng)高速和低速(4)中間電感閾值是否會變,是否要及早穩(wěn)定或處理(5)打角結(jié)束時的銜接問題不夠流暢(6)進了一次環(huán)島后還會進第二次環(huán)島(7)進了第一個環(huán)島后不進入第二個環(huán)島(8)與上坡沖突

(2)打角延時時間問題,大了無法過兩環(huán),小了死在一個環(huán),打算再仔細從燈觀察發(fā)現(xiàn)問題能否解決。經(jīng)觀察發(fā)現(xiàn)在延時再60時低速下會死在大環(huán),80比較滿足,但進 (3)光調(diào)PD必然是不能同時滿足高速和低速,適應(yīng)性非常差,增加偏差微分,看看效果。要流暢必然還要想辦法讓其預(yù)判性好一點,故還需要采集不同環(huán)電感值進行比較看能否然打角再早一點,因為通過視頻分析,就是因為打角稍晚并且甩頭太快容易造成不穩(wěn)定。

今天調(diào)試

(6)問題在于要么沒檢測到上升沿要么延時時間太長,對于延時時間問題可以進行正反跑,如果一個能一個不能則 (6)如果要是藍燈亮后不亮綠燈那就可能重復(fù)環(huán)島。延長時間出現(xiàn)過短問題不存在,不信。沒檢測到出環(huán)上升沿也不會執(zhí)行打角。

(6)經(jīng)檢測發(fā)現(xiàn)出環(huán)島的時候未亮紅燈便進環(huán)了,而且也未亮黃燈,而亮了綠燈

(6)最終找到問題所在了,紅燈在出環(huán)之前就已經(jīng)出現(xiàn)了,故把出環(huán)閾值增大,出環(huán)之前之所以紅燈是因為入環(huán)時車模角度變化導(dǎo)致環(huán)內(nèi)出現(xiàn)閾值。

(7)當車出現(xiàn)中間電感不大于入環(huán)閾值時導(dǎo)致,特別是車模一定程度上偏離中線時 (7)現(xiàn)在反向走小環(huán)島居然毫無反應(yīng),原因是入環(huán)閾值太大,總之要在兩個大環(huán)之間周旋本身難度不小,特別是傳感器缺陷

?

調(diào)車收獲:(1)如果把中間電感裝在陀螺儀附近,能解決因為中間電感閾值判斷太晚以及偶然性不過環(huán)問題,不過實地檢測發(fā)現(xiàn)中間電感距離導(dǎo)線1cm以內(nèi)時雙線或單線都是1368且無法增大,我想通過減小放大倍數(shù)來看看能不能單線和雙線有明顯區(qū)別

(2)右轉(zhuǎn)減速,左轉(zhuǎn)加速,不是轉(zhuǎn)向環(huán),明明就是陀螺儀右偏高,可以先看看浩哥的 (3)轉(zhuǎn)向環(huán)暫時找不到方法


14/5? 經(jīng)過今天上午兩小時的調(diào)試,從陀螺儀補償, PD調(diào)軟 ,控制周期從12ms——>6ms都不能解決加減速問題其實我本想取消陀螺儀轉(zhuǎn)向,但就我的程序而言P必須大幅減小,然后便不能用了,我的偏差微分幾乎沒什么作用。真正的問題是陀螺儀嗎

16/5? 今天我覺得很重要的一點是寫好出環(huán),入環(huán)不進行轉(zhuǎn)化,通過視頻對比,出環(huán)到底是水平還是垂直造成的呢?目前認為是轉(zhuǎn)化為水平后導(dǎo)致出去的,可以晚點.經(jīng)試驗確實是出環(huán)太早轉(zhuǎn)化為水平電感造成的

17/5 ? 昨天改了一下電感發(fā)現(xiàn)不再靠內(nèi)而是尋中線且靠外,但打角一直較晚。我還能用此方案嗎?要解決:(1)入環(huán)打角太晚,調(diào)大P只會過沖(2)出環(huán)沖出去(3)高速不適應(yīng)性 我的解決步驟:(1)調(diào)整入環(huán)時機(2)通過實驗對比確定環(huán)內(nèi)是否純垂直,進而確定出環(huán)切換點,也可以試試用水平電感確定出環(huán)點,但我目前根本不知道垂直出環(huán)會不會沖出去,一步步需分析

調(diào)試:P太大直接沖過頭,P太小進不去。我必須得認識到一個問題,垂直無法在環(huán)里走一圈嗎?到底是什么問題????? 問題找到了:垂直電感在環(huán)里能較好地尋中線,而入環(huán)時預(yù)判性已經(jīng)足夠,P小了出去,大了過頭,總之參數(shù)如何調(diào)都不能改善入環(huán)巡線的根本問題。出環(huán)時無論垂直還是水平必然會甚至打角都不能改善沖出路肩,而必須輔助出環(huán)打角。

不得不承認現(xiàn)在確實很沮喪,但我必須這么做,今天要是做不出來怎么辦,換打角。 18/5? 今天發(fā)現(xiàn)了機械上垂直電感的上下微調(diào)能極大地改變環(huán)島效果,在調(diào)參前我想再改改電感位置來試出最合適的效果。光調(diào)參數(shù)無法解決矛盾:P大了入環(huán)打角過沖進而撞到內(nèi)路肩,陀螺儀D大了無法掐住內(nèi)環(huán)進而造成出環(huán)誤判+斜沖出直道,偏差D小了完全不。 因為機械結(jié)構(gòu)桿子左高右低且電感左高右低造成全程都能跑好。我想一下,現(xiàn)在程序參數(shù)不太需要改,主要是機械調(diào)試到最優(yōu)結(jié)構(gòu)確定后固定,然后考慮(1)提速問題 (2)誤判問題(3)電池電壓問題(4)全程穩(wěn)定問題 現(xiàn)在碰到了最大的問題,也就是非參數(shù)問題,還是電感高低問題,且高度略微變化影響極大,總之最大問題就在于桿和電感位置,今天5月18了,這方法必須輔助最好的機械。我必須想一個辦法控制好電感位置,要有良好的記錄,不然和浪費時間有何區(qū)別,要么就是桿子在肉眼范圍內(nèi)不傾斜,電感也平行的情況下調(diào)參。最終迎來了暫時放棄,趕快寫打角才是,偶爾花點時間調(diào)參數(shù)。你現(xiàn)在即使熬夜可能也出不了校賽,總之非理性無法解決問題。你要么把全部希望押在垂直電感或斜電感,顯然剛剛的安裝從肉眼看已經(jīng)很垂直了,你要么瞎掰電感直到最好效果,要么
25/5 今天又從新開始做車,針對前二十天做一個總結(jié)。浩哥的串級直立和速度環(huán)效果特別好,全程沒有加減速現(xiàn)象,這也來源于轉(zhuǎn)向未用陀螺儀,但是速度上不了2米,因為2m/s過長直道后容易倒地,轉(zhuǎn)向還是需要特殊處理,但當務(wù)之急是提速的前提是保證能入環(huán)。對于入環(huán)的方法,在桿子相對完美而不用每天調(diào)節(jié)的前提下,浩哥的打角,我的垂直電感差比和。顯然就這兩種方法,但我的方法一個缺陷在于換了賽道后環(huán)島鋪設(shè)的必然不同,到時候調(diào)節(jié)起來就會很麻煩,可以稍微再試試,但目前認為前景不太好。我應(yīng)該在浩哥的基礎(chǔ)上把程序的判斷再簡化一些減小誤判。 對于計算距離入環(huán)的方法還是很可行的,輔之以MPU6050判斷上坡,因為比賽的坡道長度未規(guī)定,無法計算距離,程序再盡量簡單一點,減少誤判。但是電感值的判斷沒法去除

26/5 ?? 換上新板子后轉(zhuǎn)向出了問題,現(xiàn)在電感值調(diào)好了,差比和斜率也正常(正常嗎?),那暫時認為是程序中其他地方有問題,通過排除,目前猜測是環(huán)島打角造成的

30/5這幾天一直沒有進展,主要是花了兩天時間用浩哥曾經(jīng)的打角,發(fā)現(xiàn)又得改參數(shù),適應(yīng)性很差,現(xiàn)在我又換成垂差,出現(xiàn)了環(huán)島內(nèi)垂差太大,太過偏內(nèi)。需要(1)限幅,(2)減小參數(shù) ? ??

? ?? 問題太多,首當其沖解決上坡誤判,自己擺的過程中上坡參數(shù)不會大于180,但自己跑時遠大于180,感覺好像窮途末路了,加速度和陀螺儀都不能作為上坡判斷條件,兩垂直電感差值

1/6經(jīng)試驗發(fā)現(xiàn)環(huán)島PID效果不錯,但是由于目標值是動態(tài)而不是靜態(tài),入環(huán)太早時打過,稍晚時打不夠。能不能擬合一個動態(tài)中線呢?經(jīng)驗證,開始打角的值應(yīng)該大一點,然后環(huán)內(nèi)小一點直到0,故不應(yīng)該為二次函數(shù),先試一次函數(shù),由于延時太短進不去,有方法(1)限制遞減最低值為0.2(2)增大延時

經(jīng)過分析,直線法不太好用,還不如二次函數(shù),小了打角小,大了內(nèi)切但是過沖。可能問題出在打角時間,原來用20計數(shù),后面變成1500了,但現(xiàn)在效果依然過沖,入環(huán)時外切,環(huán)內(nèi)突然急內(nèi)切


總結(jié)

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