矿井通风计算c语言_矿井主通风机的技术发展现状与未来发展趋势
對旋風(fēng)機是從2000年左右開始在礦上使用,用來替代2K58 等老型的軸流風(fēng)機,目前在市場上占有絕對主導(dǎo)地位,該型風(fēng)機的結(jié)構(gòu)比較簡單,有兩級葉輪,旋轉(zhuǎn)方向相反,互為導(dǎo)葉。對旋風(fēng)機在當(dāng)時為礦上的通風(fēng)做出了不小的貢獻(xiàn)。
由于對旋風(fēng)機的電機位于風(fēng)機的內(nèi)部,葉輪直接安裝在電機上,這種先天性的設(shè)計缺陷會導(dǎo)致電機散熱不好,電機軸承載荷大從而導(dǎo)致軸承損壞。通過市場調(diào)查,對旋風(fēng)機在使用中主要存在以下問題:
風(fēng)機效率低
葉片斷裂
工藝落后,設(shè)備穩(wěn)定性差
維護便利性差
電機軸承損壞
電機散熱困難
滿足不了高壓力、大流量的應(yīng)用需求
長期以來,關(guān)于對旋風(fēng)機效率的說法不一,正反兩方認(rèn)為的效率相差50%左右,分歧極大。實踐是檢驗真理的唯一標(biāo)準(zhǔn),通過對現(xiàn)場運行風(fēng)機效率的測試,就可以得知對旋風(fēng)機的效率到底處于什么水平。
通過測試,對旋風(fēng)機的實際效率分布如下圖:
測試結(jié)果表明,對旋風(fēng)機的平均效率只有55%,在測試的對旋風(fēng)機中,有70% 的風(fēng)機其效率低于60%;測試的風(fēng)機沒有一臺運行效率在80%以上,可見對旋風(fēng)機的實際運行效率是非常低的,這個也為關(guān)于旋風(fēng)機效率的爭辯提供了鐵一般的事實。
其實,從理論上來講,對旋風(fēng)機的效率不可能高,主要是因為:
對旋風(fēng)機的流道設(shè)計不是很合理,葉片前后都沒有導(dǎo)葉,氣動損失大;
對旋風(fēng)機沒有擴散筒,動壓轉(zhuǎn)換成靜壓的比例低;
兩級葉輪相互反向旋動,造成葉輪間氣流損失大;
對旋風(fēng)機的高效區(qū)很窄,再加上礦業(yè)的風(fēng)機欲量都很大,導(dǎo)致風(fēng)機的實際工作點遠(yuǎn)離設(shè)計點,從而是實際運行效率降低。
長軸式寬曲線軸流風(fēng)機采用先進(jìn)的三元流設(shè)計,是國外八十年代早期研發(fā)出來的高效的風(fēng)機,其葉片采用高性能的翼型設(shè)計,風(fēng)機的性能范圍寬廣,從本世紀(jì)初期就已經(jīng)成功應(yīng)用于礦業(yè)主通風(fēng)機市場,將近二十年的運行情況表明該類產(chǎn)品在礦上的應(yīng)用很成功。
長軸式寬曲線軸流風(fēng)機有三種調(diào)節(jié)方式,停機逐片調(diào)節(jié)、停機一次可調(diào)、動葉可調(diào),其中動葉可調(diào)方式是通過液壓缸在風(fēng)機運行時調(diào)節(jié)葉片的開度,調(diào)節(jié)快速平穩(wěn),自動化程度很高,動葉可調(diào)軸流風(fēng)機是目前世界上技術(shù)最先進(jìn)的產(chǎn)品,具有以下特點:
高效區(qū)寬廣,高效節(jié)能
?對井下系統(tǒng)阻力變化適應(yīng)能力強
制造工藝成熟,可靠性高
電機外置,檢修方便,徹底解決了對旋風(fēng)機軸承損壞、電機散熱的問題 ?
長軸式軸流風(fēng)機結(jié)構(gòu)合理,有單獨的軸承箱,運行更加可靠安全
檢修方便,運營成本最低 ?
不停風(fēng)倒機操作流程簡單
自動化程度高,助力智慧礦山的建設(shè)
從參數(shù)覆蓋范圍來看,動葉可調(diào)軸流風(fēng)機要比對旋風(fēng)機寬廣的多,不僅完全可以覆蓋對旋風(fēng)機的性能范圍,而且在對旋風(fēng)機之外的大流量、高壓力范圍內(nèi),動葉可調(diào)軸流風(fēng)機也能勝任。因此動葉可調(diào)軸流風(fēng)機的性能更高,可以提供更大的流量和更高的壓力,對于大型礦井的通風(fēng)需求是唯一的可以滿足需求的產(chǎn)品。
動葉可調(diào)軸流風(fēng)機的設(shè)計效率高,那么實際運行的效率怎么樣呢? 下圖是對一些現(xiàn)場運行的風(fēng)機實測的效率,可以看出,有59%的測試風(fēng)機其運行效率大于80%,只有8%的風(fēng)機其運行效率低于60%,這些風(fēng)機的實際運行效率達(dá)到了77%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于前面所述的對旋風(fēng)機的測試效率。
綜上,動葉可調(diào)軸流風(fēng)機的運行效率遠(yuǎn)高于對旋風(fēng)機,目前的市場中對旋風(fēng)機占有絕大部分比例,在國家節(jié)能減排大背景下,采用動葉可調(diào)軸流風(fēng)機替換對旋風(fēng)機勢在必行。
案例:
在這舉一個實例,某煤礦一分區(qū)立風(fēng)井主通風(fēng)機,在用風(fēng)機為效率較低的對旋No36風(fēng)機,現(xiàn)場實測的風(fēng)機性能參數(shù)如下表:
風(fēng)機的性能曲線以及實際工作點的位置見下圖:風(fēng)機的性能曲線以及實際見
為了達(dá)到節(jié)能的目的,采用高效節(jié)能的長軸寬曲線軸流No.28風(fēng)機替換原風(fēng)機,新風(fēng)機在滿足同樣的壓力和流量的前提下,效率比原風(fēng)機的53.5%大大提高,達(dá)到85%,軸功率由572kW降低到325kW,具體參數(shù)見下表.
? 風(fēng)機的性能曲線以及工作點的位置見下圖。按每年運行8000小時,每度電0.487元計算,每年的節(jié)能費用為:
247×8000×0.487=96萬元。
可以看出,新風(fēng)機的效率比對旋風(fēng)機高很多,節(jié)能效果非常明顯。
據(jù)不完全統(tǒng)計,煤礦風(fēng)機的耗電量占整個礦企耗電量的30%,選用高效的動葉可調(diào)軸流風(fēng)機,每年節(jié)約的電費是非常可觀的。
當(dāng)然,高效節(jié)能的風(fēng)機產(chǎn)品比技術(shù)落后的產(chǎn)品價格要高,企業(yè)在采購設(shè)備的時候不能只看設(shè)備的初始投資,應(yīng)綜合初始投資、運營成本、維護維修的成本,綜合考慮,這樣才能真正落實技術(shù)先進(jìn)的設(shè)備在現(xiàn)場的應(yīng)用,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
另外,動葉可調(diào)軸流風(fēng)機在啟動的時候,葉片是全關(guān)閉的,風(fēng)機可以直接啟動,啟動電流小,對電網(wǎng)的沖擊很小,所以動葉可調(diào)軸流風(fēng)機完全沒有必要配套變頻器,也降低了為變頻器而設(shè)的恒溫恒濕電控間的投資,同時也消除了由于變頻器故障而導(dǎo)致的停機事故,大大提高了主通風(fēng)機的可靠性和礦井的安全性。
總而言之,動葉可調(diào)軸流風(fēng)機由于調(diào)節(jié)方便,而且調(diào)節(jié)響應(yīng)快、調(diào)節(jié)精度高、對井下阻力變化適應(yīng)性強,為實現(xiàn)智慧礦山建設(shè)提供了強有力的保證,該類風(fēng)機配有剎車裝置,采用反轉(zhuǎn)反風(fēng),10分鐘內(nèi)可實現(xiàn)一鍵反風(fēng),反風(fēng)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)的要求。另外,動葉可調(diào)軸流風(fēng)機結(jié)構(gòu)緊湊,風(fēng)道設(shè)計簡單,配置的風(fēng)門數(shù)量可以減半,簡化了反風(fēng)的操作程序。
動葉可調(diào)軸流風(fēng)機目前在我國礦業(yè)應(yīng)用有較多的案例,實踐證明,該系列的風(fēng)機高效節(jié)能、可靠性安全性高,是智慧通風(fēng)的最佳選擇。對旋風(fēng)機由于技術(shù)落后,耗能高,已經(jīng)跟不上國家的節(jié)能減排政策的要求,需要加快更新?lián)Q代的步伐。
總結(jié)
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